铝合金板焊缝表面缺陷原因分析
来源:中国铝材信息网 发布时间:2007/9/7 8:49:03
王显明,单长智,侯 绎,高振中
(东北轻合金有限责任公司,黑龙江 哈尔滨150060)
  摘要:利用光学显微镜和扫描电镜对用5B06- O合金焊丝焊接后产生的焊缝表面缺陷进行了分析;确认焊缝表面的夹杂物为MgO焊渣,其产生原因是焊接时保护气体流量不足或焊接现场环境不好造成的。
  关键词:5B06- O合金焊丝;氩弧焊;焊缝;夹杂
  某型号舱体的贮箱壳体与连接环之间采用氦-氩混合气体保护的钨极自动氩弧焊机焊接,焊丝采用东北轻合金有限责任公司(以下简称东轻公司)生产的5B06-O(LFl4M)合金直径为2mm的线材。在进行焊接试验时,焊缝上出现黑色和黄色的夹杂物,用户认为是焊丝存在质量问题。东轻公司对此缺陷进行了分析研究。
  1  用户焊接试验的方法
  焊接设备:POLYSOUDE 750PC型全自动氩弧焊机;
  保护气体:氦-氩混合气体;
  焊接用试板:2.5mm厚5A06-O铝合金板;
  焊丝:Φ2mm的5B06-O合金线材;
  环境温度:27℃;
  相对湿度:小于55%。
  2  缺陷的组织特征
  2.1  缺陷的宏观特征
  用户对两块试板进行了焊接试验,第一块试板焊缝的宏观表面组织如图1所示,焊缝外观光滑无异物,为正常的氩弧焊焊缝。第二块试板焊缝的宏观表面组织如图2所示,焊缝上存在大量的黄色夹杂物和少量的黑色夹杂物,夹杂物浮在焊缝表面,有的呈突起状,有的呈凹陷状。
图1 焊缝表面无夹杂物的试板
图1 焊缝表面无夹杂物的试板
图2 焊缝表面有夹杂物的试板
图2 焊缝表面有夹杂物的试板
  2.2 缺陷的扫描电镜分析结果
  缺陷处的扫描电镜照片如图3所示。对图3中的黑色夹杂物和黄色夹杂物分别进行了能谱成分分析,结果如图4、5。从图4、5得知,夹杂物主要是由Mg和O组成:黑色夹杂物中ω(Mg)=41.79%,ω(O)=36.04%;黄色夹杂物中ω(Mg)=55.89%,ω(O)=37.80%。这说明夹杂物的产生原因是由于焊接时性质活泼的Mg元素与O元素发生反应形成MgO焊渣。
图3 扫描电镜下缺陷处形貌
图3 扫描电镜下缺陷处形貌
  3 焊丝的显微组织
  对用户提出质量异议的焊丝进行了化学成分分析(表1)。结果表明焊丝的化学成分符合GB/T3190-1996《变形铝及铝合金化学成分》的规定。
图5 黄色夹杂物能谱分析结果
  对用户提出质量异议的焊丝,制备了高倍试样,观察显微组织。在焊丝的显微组织中未发现初晶化合物和其他冶金及加工缺陷。
图4 黑色夹杂物能谱分析结果
图4 黑色夹杂物能谱分析结果
图5 黄色夹杂物能谱分析结果
图5 黄色夹杂物能谱分析结果
  4 东轻公司的模拟焊接试验
  为了验证东轻公司生产的焊丝质量,做了模拟焊接试验,其方法如下:
  焊丝:用户认为有质量问题的5B06-O铝合金线材;
  试板:2.5 mm厚的5 A06-O铝合金板;
  焊机:BX3-500-3型手动钨极氩弧焊机;
  保护气体:氩气;
  焊接电流:90A;
  焊接电压:28 V~30 V。
  模拟焊接试验的结果如图6所示,焊缝表面干净光滑,未发现焊渣等异物。说明焊丝的质量不存在问题。
图6 模拟试验的焊缝
图6 模拟试验的焊缝
  5讨论
  5.1 焊接缺陷产生的原因
  从扫描电镜、能谱分析的结果可看出,缺陷的组成<
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