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山东铝氧化铝厂做活“循环经济”大文章
来源:中铝网,更新时间:2006-6-22 1:41:04,阅读:

  近年来,山东铝业股份有限公司氧化铝厂,通过大力实施以管理创新和技术创新为主要内容的自主创新工程,做活了资源综合利用“大文章”,使加快发展的资源“瓶颈”问题得到了有效解决,逐步探索出一条  “高效低耗”科学发展的轨道。 
  

  面对氧化铝市场“群雄逐鹿”的格局,投产于上世纪50年代的山东铝氧化铝厂,一方面不断加快生产经营的发展速度,另一方面,采取深挖内潜、开源节流并重的工作措施,加快了资源综合利用的步伐。该厂按照循环经济的思路和原则,通过打造“资源节约型工厂”,实现了经济效益和资源环境的“和谐统一”。

  氧化铝厂全面推行以“消灭一切浪费,降低成本,追求企业效益的最大化”为核心的“精益生产”模式,在能源的综合利用、中间流程结疤再利用等方面进行了大量有益的探索和实践,推动了企业节能降耗工作的开展。该厂通过实施工艺技术、设备装备和科技开发的自主创新,使一批投资小、见效快的“短平快”科技项目投入生产,拓宽了降本增效的途径。近两年来,在科技人员的不懈努力下,先后有三批“短平快”项目投入生产,在生产控制的重要环节,发挥了积极的作用。由该厂科技人员自主研发设计的“外加热强制反循环蒸发器”,应用于氧化铝生产中蒸发原液的浓缩,将传统的蒸发室切向进料正循环,改为轴向进料,实现了物料的反循环运转,取得了罐壁结疤速度慢,抗结疤能力强的效果。另外该厂通过实施赤泥快速分离的研究应用,减少了脱硅的生产压力,还通过石油焦代煤的研究论证,实现了石油焦在熟料窑的应用。作为用汽大户的蒸发系统,能否实现高效经济运行对节能降耗意义重大,为此氧化铝厂科技人员采取措施进行技术改造,使单位氧化铝的汽耗由0.38吨~0.4吨,降为0.32吨。真空系统在氧化铝厂应用广泛,从赤泥过滤、硅渣过滤到氢铝过滤和溶液蒸发等工艺中都有应用,因此,科技人员把目光瞄准真空系统的节能优化改造上,他们通过对大气冷凝器和受液管的技改,实现了喷淋技术的升级;利用循环水降温的射流原理,对蒸发器冷凝器的革新改造,达到了“优化”掉真空泵的目的,节能效果非常显著;针对液量增长对二氧化碳气需求量增大的实际,对其输送系统进行了优化组合和技术改造,使设备的匹配更加合理,提高了设备效能;作为重要技改项目的煤粉磨技术改造,科技人员将水收尘改为布袋收尘,在提产20%的同时,实现了煤尘的“零排放”。仅停用水收尘系统设备一项,每月就可节电18万余KWH。 
  

  作为烧结法生产氧化铝企业,该厂以发展循环经济为主导,建立健全了资源节约管理网络,探索资源节约的长效机制。他们通过完善计量设施、计量台账,减少水、电、汽的“跑冒滴漏”等举措,在水、电、汽的重复利用上做文章,实现了循环水、冷凝水及工业废水的再利用,使吨氧化铝上水消耗得到明显降低。为达到赤泥堆场的回水重复利用的目的,利用脱硅乏汽对堆场回水加热,用于四车间赤泥洗涤,提高了NaO2的回收率。2006年氧化铝生产的水耗由过去的6t/t-Ao,降低为3.8t/t-Ao。在用电管理中,该厂通过实施原料磨的技术改造,使磨子产能在原基础上提高了5%,电耗降低了2kwh/t-Ao;熟料窑经过变频改造,产能提高2%;湿磨给矿器技术改造后,产能由50吨/小时提高到60吨/小时,使液量通过能力大为提高。 
  

  另外,山东铝氧化铝厂将非生产用水龙头全部更换为Φ1/2′,并对长明灯、长流水、饮水机、电脑不断电等问题进行了综合治理,积极推广应用节能灯具每天可节电5000kwh。用汽大户五车间则在员工中开展了评选“节约标兵”活动;煤粉车间根据熟料窑运转情况确定开车方案;浓缩车间对赤泥回水输送推行了设备开车顺延10分钟制度,均取得了明显的节约效果。 
  

  氧化铝厂把清洁生产,减污增效作为节约资源、降低污染物排放的重要措施,大力实施了污染源治理专项攻关。到2006年,该厂将逐步完成熟料窑电收尘系统的完善改造,并进一步强化收尘设备的运行管理,使粉尘排放浓度达到了铝工业排放标准,年减少粉尘排放量2000多吨;对循环焙烧炉烟气进行治理,年削减二氧化硫排放量4000吨;对高噪声设备进行噪声源治理,对赤泥堆场进行绿化治理,对原燃料库区进行抑尘处理等措施,均收到了明显的经济效益和社会效益。

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