铜川铝业围绕把电做强、铝做大、产业链拉长的发展目标,坚持科学发展,创新工作思路,生产经营各项指标均创历史最好水平,节能减排工作取得明显成效。
今年以来,铜川铝业有限公司紧紧抓住国内外铝市场有利时机, 结合企业实际,坚持科学发展观,紧紧围绕生产经营及工程建设目标任务,转观念,求提高,抓机遇,促发展,坚持"新、恒、齐、严、细、实"的管理理念,进一步细化生产管理。以稳定生产、节能减排、提质降耗为重点,以小指标竞赛为载体,不断完善各项工艺规程,加快产品销售和货款回收,促进各项经济技术指标不断提高,电解铝产量和经济效益大幅度提高,实现了生产经营的全面发展。
截至8月底, 完成工业总产值168826万元,比上年同期增加31123万元,同比增长2 2。60%;生产电解铝98990吨,比上年同期增加17640吨,同比增长21。 68%;发电量完成24169KWH,供电量完成21864KWH。
近年来,铜川铝业在生产和效益不断提升的同时,进一步加大节能减排工作力度,把节能减排、降低成本作为管理和考核的重点,充分利用预焙槽生产的优越性,完善经济责任制,有效地调动职工的积极性,推动了指标创新,节能减排工作取得明显成效。生产上利用科学的管理办法,充分发挥微机控制系统的作用,及时调整电解技术参数,努力提高电流效率,降低黑电压,减少效应时间和电能的无功损失;细化管理,降低消耗,对氧化铝落料和余料及时清理,作为原料进入生产流程使用。
2005年4月,对原有自焙槽进行预焙化新技术改造,各项技术指标均得到提高,电流效率由原来的87-88%提高到92 %,吨铝直流电单耗降低了1500度/吨,电解铝产量增加1。8万吨,生产环境显著改善。2006年4月投资88万元对100KA铸造生产线进行改造后,生产线效率提高了100%,设备性能稳定,劳动效率提高,强度降低,节省了人力,铝锭质量显著提高,铝液损耗降低,节能降耗效果显著。新建成的240KA电解铝生产线采用国际最先进的干法净化工艺,吨铝减少氧化铝排放40Kg,年节约氧化铝3000吨,吨铝减少氟化物排放10Kg,年节约氟化物800吨,年节约资金约1300万元。自备电厂的污染物治理从工艺上尽量减少粉尘排放,锅炉排出的烟气经净化除尘器捕集后排入大气,烟尘等指标做到了达标排放。采用定时专项供水减少浪费,增加循环水池,将生产废水循环使用,减少耗水量, 增加水的重复利用率,基本做到无废水排放。对冷却塔进行局部改造, 使风吹损失在原基础上降低0.1%。
1至8月份万元产值能耗比去年同期下降了4.5%,实现节能4838吨标煤,既实现了应有的规模效应, 又达到了经济效益和社会效益的双赢。 |